在生產(chǎn)實(shí)踐中,一般以系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的有關(guān)故障特征癥狀為依據(jù),經(jīng)合理的驗(yàn)證排查后,對(duì)系統(tǒng)故障原因作出綜合分析判斷。在確認(rèn)故障的具體原因后,及時(shí)排除。
例如,某冷庫(kù)冷藏間用于儲(chǔ)存鮮蛋、果品和蔬菜等貨物。某班次對(duì)新入庫(kù)的貨物實(shí)施降溫操作時(shí),出現(xiàn)了氨制冷系統(tǒng)降溫困難的現(xiàn)象。經(jīng)觀察,發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)壓力和蒸發(fā)溫度偏高,一臺(tái)812. 5G型制冷壓縮機(jī)出現(xiàn)吸氣壓力偏高而排氣壓力偏低,且吸、排氣壓差較小等癥狀。經(jīng)分析,屬系統(tǒng)故障,應(yīng)立即判斷故障的原因并予以排除。從運(yùn)行記錄來(lái)看,近期的其他班次也有類似現(xiàn)象,且通過(guò)轉(zhuǎn)換其他制冷壓縮機(jī)后,情況明顯改善。因此,冷庫(kù)降溫困難可能是這臺(tái)制冷壓縮機(jī)內(nèi)部竄氣、漏氣,制冷能力下降所致。
考慮到有多種原因會(huì)導(dǎo)致冷庫(kù)降溫困難,也會(huì)出現(xiàn)蒸發(fā)壓力和蒸發(fā)溫度偏高等癥狀。因此,應(yīng)按規(guī)定方法進(jìn)行分析、排查和判斷,找出冷庫(kù)降溫困難的主要原因,并排除故障。其過(guò)程如圖所示。
由圖4-47的分析、判斷可知,冷庫(kù)降溫困難的主要原因是這臺(tái)812. 5G型制冷壓縮機(jī)的吸、排氣閥片磨損嚴(yán)重,活塞環(huán)與氣缸壁磨損過(guò)大,造成壓縮機(jī)竄氣、漏氣嚴(yán)重,排氣量降低,導(dǎo)致機(jī)器運(yùn)行效率低,制冷量下降,系統(tǒng)降溫速度變慢,冷庫(kù)冷藏間降溫困難。
經(jīng)停機(jī)檢查后,現(xiàn)場(chǎng)最終確認(rèn)結(jié)果是,在制冷壓縮機(jī)8個(gè)氣缸中,有一組氣缸的吸、排氣閥片磨損嚴(yán)重,吸氣閥片與缸套端面接觸不嚴(yán)、排氣閥片與閥座接觸不嚴(yán),形成竄氣、漏氣,嚴(yán)重影響了排氣量;另有一組氣缸的缸套壁磨損嚴(yán)重,三條氣環(huán)均有不同程度的損壞,其中有一條氣環(huán)已折斷,另外兩條氣環(huán)磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致配合間隙變大,泄漏量增大,也影響了排氣量。經(jīng)更換新件、修復(fù)后,檢漏、抽空,試車運(yùn)行,這臺(tái)制冷壓縮機(jī)的各項(xiàng)指標(biāo)位又恢復(fù)到正常范圍。