2013上海某公司冷庫發(fā)生嚴(yán)重氨泄漏事故,造成15人死亡,7人重傷,18人輕傷。事發(fā)當(dāng)天上午近11點(diǎn),約有24人在單凍機(jī)生產(chǎn)線區(qū)域作業(yè),當(dāng)時(shí)氨壓縮機(jī)操作工人進(jìn)行熱氨融霜作業(yè),因系統(tǒng)操作不慎,導(dǎo)致單凍機(jī)回氣集管北端管帽(封頭)被沖擊脫落,產(chǎn)生瞬間氨泄漏。
現(xiàn)場勤查、鑒定及分析情況
管帽與回氣集管對接接頭焊接處均未見坡口,管帽開口端凹凸不平。斷口均為新鮮斷痕,整周斷口顏色一致,無塑性變形。斷口焊縫有明顯氣孔,從內(nèi)向外有放射條紋。經(jīng)斷口掃描電鏡分析,斷口呈河流狀解理斷裂,符合脆性開裂的特征,未發(fā)現(xiàn)疲勞起裂和纖維斷口起裂現(xiàn)象。分析表明斷裂是瞬時(shí)發(fā)生的。
情況分析
1)熱氨融霜作業(yè)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)操作規(guī)程要求排除蒸發(fā)器內(nèi)的液面。當(dāng)管道內(nèi)留有一定量的液氣,熱氨充入初期,系統(tǒng)內(nèi)留有的液氨發(fā)生急劇汽化和相變引起液鈷現(xiàn)象(有壓管道中,液體流速發(fā)生急劇變化所引起的壓強(qiáng)大幅度波動(dòng)的現(xiàn)象),應(yīng)力集中于回氣集管末端,使管帽(封頭)焊縫處的應(yīng)力快速升高。
2)管帽與回氣集管焊接接頭存在嚴(yán)重焊接缺陷,導(dǎo)致嚴(yán)重的應(yīng)力集中,在壓力波動(dòng)過大或者壓力瞬間升高極易產(chǎn)生低應(yīng)力脆斷。
3)低碳鋼在常溫時(shí)具有較高的韌性和較強(qiáng)的抵抗斷裂的能力,但在低溫時(shí)則表現(xiàn)出極低的韌性,受沖擊極易產(chǎn)生脆性開裂。事發(fā)管帽焊縫處的斷裂呈現(xiàn)完全脆性開裂,說明斷裂時(shí)管道處于低溫狀態(tài)。低溫脆性再與焊接缺陷處的應(yīng)力集中相友加,更易產(chǎn)生脆性斷裂。綜上分析,由于熱氨融霜違規(guī)操作和管帽連接焊縫存在嚴(yán)重焊接缺陷,導(dǎo)致焊接接頭的低溫低應(yīng)力脆性斷裂,致使回氣集管管帽脫落,造成氨泄漏。
事故發(fā)生的原因
(1)直接原因:操作人員對熱氨融霜違規(guī)操作,致使豐有嚴(yán)重焊接缺陷的單凍機(jī)回氣集管管帽脫落,造成氨泄漏。
(2)間接原因:該公司違規(guī)設(shè)計(jì)、違規(guī)施工、違規(guī)生產(chǎn)。該公司沒有制定單凍機(jī)熱氨融霜操作規(guī)程,熱氨融霜違規(guī)操作。
3)氨調(diào)節(jié)站布局不合理,操作人員在熱氨融霜控制閥門時(shí),無法同時(shí)對融霜的關(guān)鍵計(jì)量設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測。
4)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全技術(shù)操作規(guī)程不健全。
5)未按有關(guān)法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識。
6)未設(shè)置安全警示標(biāo)識和配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備。
7)該公司管理人員及特種作業(yè)人員未取證上崗,未對員工進(jìn)行有針對性的安全教育和培訓(xùn)。
8)擅自安排臨時(shí)用工,未對臨時(shí)招用的工人進(jìn)行安全三級教育,未告知作業(yè)場所存在的危險(xiǎn)因素。