(一)事故經(jīng)過
北京市某煙灰制磚廠制磚車間于1976年試生產(chǎn),1977年正式投產(chǎn)。設(shè)計能力為年產(chǎn)
7 500萬塊蒸壓粉煤灰磚,實際達到8 300萬塊。該車間有5臺蒸壓釜,系富拉爾基第一重型機器廠制造。釜的規(guī)格為?2.85 m×25.6m,設(shè)計工作壓力1.0 MPa,實際使用壓力0.8MPa,釜的容積為170m³,發(fā)生爆炸的是一號釜。
磚的蒸壓時間為8.5 h,其中升壓2h(壓力從0緩慢地升到0.8 MPa),恒壓5 h(維持0.8 MPa),降壓1.5 h(壓力從0.8 MPa逐漸降到0)。一號釜爆炸發(fā)生在10月29日17時5分,正是早、中班交接班的時間,爆炸是在交班后5min發(fā)生的,事前,工人們沒有發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象。一聲巨響,車間一片煙霧熱汽,釜體前20~50 m范圍內(nèi)的6名職工當(dāng)場死亡,10名職工受傷。
蒸壓釜爆炸后,設(shè)備和設(shè)施破壞十分嚴(yán)重。蒸壓釜釜蓋的無折邊封頭與釜圈焊接的一圈焊縫全部斷裂,一噸重的封頭飛出24 m,將廠房屋面板打碎成一個18㎡的透天洞,封頭落到5t天車大梁上,將天車大梁砸彎。釜蓋上828 kg重的支架飛出25 m遠,爆炸后使總重量為155 t,直徑2.85 m、長25.6 m的釜體(包括釜體自重,釜內(nèi)蒸壓的2.4萬塊磚、八個釜車和保溫層的重量)后移4~5m。釜車上的坯板有17塊被推出釜外,車間停放的8輛釜車被氣浪推出,最遠達72 m。釜體內(nèi)1/3的磚塊飛出釜外,最遠達189.5 m, 7 000㎡的主廠房上窗框和玻璃全被震碎,廠房部分蓋板位移。臨近廠房的辦公樓和周圍房屋部分玻璃震碎。直接經(jīng)濟損失34萬元。傷亡人數(shù)之多、破壞威力之大、后果之嚴(yán)重,是至今硅酸鹽建筑制品行業(yè)發(fā)生的最大一次爆炸事故。
(二)事故原因分析
1.蒸壓釜設(shè)計上的問題
該釜是東北工業(yè)建筑設(shè)計院與富拉爾基第一重型機器廠聯(lián)合設(shè)計的。據(jù)分析,主要存在如下5個方面的問題:
(1)該釜釜蓋設(shè)計,采用的是無折邊球形封頭焊接結(jié)構(gòu)。因為這種結(jié)構(gòu)會引起很大的復(fù)雜的局部應(yīng)力,故在國內(nèi)外有關(guān)規(guī)范中都不采用。
(2)設(shè)計規(guī)定,無折邊球形封頭一定要采用焊透結(jié)構(gòu),而該一號釜采用的是未焊透的角焊結(jié)構(gòu),這在設(shè)計上是不允許的,如圖10-4、圖10-5所示。
(3)無折邊球形封頭和釜蓋圈應(yīng)該采用同種鋼材。而設(shè)計時,釜的封頭用16Mn鋼,釜蓋圈用35號鍛鋼。兩種異種材料焊接,又沒有提出任何焊接工藝保證措施。規(guī)程規(guī)定:含碳量大于0.24%的材料,不得用于焊制容器,因此35號鍛鋼是不允許用在釜上的。
(4)作為壓力容器的設(shè)計,沒有強度計算書,設(shè)計缺乏依據(jù)。
(5)圖紙上沒有提出焊接質(zhì)量應(yīng)遵照的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。沒有射線探傷比例和焊縫系數(shù)的要求,甚至沒有焊縫尺寸要求。圖紙中錯誤地規(guī)定制造單位不做水壓試驗。
2.蒸壓釜的制造質(zhì)量存在的問題
(1)焊接質(zhì)量低劣。焊縫中有連續(xù)氣孔、夾渣、密集氣孔等缺陷存在。
(2)焊接加強高低于母材,有咬邊現(xiàn)象,有的焊縫未連接上。
(3)母材有嚴(yán)重的重皮現(xiàn)象。制造中已發(fā)現(xiàn),但未處理。
(4)封頭與釜蓋圈焊縫幾乎全部未焊透(有極為明顯的氣割痕跡),大大減弱焊縫強度。
(5)經(jīng)現(xiàn)場觀察分析,制造廠對16 Mn鋼和35號鍛鋼兩種異種材質(zhì)焊接沒有采取合理措施,如進行工藝評定等,因而焊接質(zhì)量低劣。
(6)產(chǎn)品出廠不做水壓試驗,未經(jīng)全面嚴(yán)格檢查。
(7)隨產(chǎn)品出廠的技術(shù)資料除圖紙外,沒有合乎要求的合格證,沒有材質(zhì)化驗合格證,沒有焊縫探傷報告,沒有強度核算書,沒有水壓試驗報告,沒有使用說明書。
由于整個焊縫加強高都未達到設(shè)計的高度;內(nèi)壁焊縫的焊道寬度有的只有1~2 mm;35號鍛鋼和16 Mn鋼板兩種不同材料的焊接,未做焊接工藝評定;整個焊縫斷口裂紋、夾渣、密集性氣孔、未焊透等焊接缺陷都明顯存在。由于焊接制造時產(chǎn)生的原始裂紋,在設(shè)備運行低周疲勞的作用下,逐漸擴展,加上設(shè)計本身的原因,導(dǎo)致焊縫斷裂,發(fā)生爆炸。
3.操作上的問題
操作不認真,在運行中未進行疏水處理,造成釜內(nèi)積水,形成上下溫差應(yīng)力,而且應(yīng)力是交變的,造成疲勞破壞。
(三)事故教訓(xùn)
(1)使用蒸壓釜的單位應(yīng)立即對蒸壓釜內(nèi)部的所有焊縫進行檢查,若重檢查釜蓋的焊縫和筒體與筒圈焊接的環(huán)焊縫,如發(fā)現(xiàn)有裂紋缺陷,應(yīng)立即停用,妥善處理。
(2)設(shè)計單位應(yīng)修改原設(shè)計.報主管部門組織審查,報勞動部鍋爐壓力容器安全監(jiān)察局備案。
(3)制造單位應(yīng)立即停止制造設(shè)計不合理的蒸壓釜,并將修訂后的圖紙、資料報主管部門和鍋爐局審查。
(4)各級勞動部門應(yīng)加強監(jiān)督檢查.防止同類事故再次發(fā)生。